一,、客戶背景:
該公司是一家大型印染企業(yè),每天都會產(chǎn)生大量的印染廢水,,印染廢水水量大,,污染物種類多,難處理,,特別是廢水中的氮物質(zhì)是常規(guī)污染中較難處理的種類,,其原出水氨氮含量100mg/L左右,,因其水量大,如果直接化學(xué)處理,,成本太高,,企業(yè)難以承受,所以該公司建立了生化系統(tǒng),,一切準(zhǔn)備就緒,,廢水進(jìn)入生化,出水氨氮效果卻不理想,,在通過網(wǎng)絡(luò)搜索,,發(fā)現(xiàn)我公司有專業(yè)生產(chǎn)的硝化及反硝化菌,電話聯(lián)系我們之后,,該公司直接說出了他們目前的狀況,,目前現(xiàn)有生化工藝為A/O工藝,每天處理廢水量約1200噸,,但現(xiàn)行的工藝在進(jìn)行反復(fù)調(diào)試之后,,出水氨氮仍然高達(dá)50mg/L,離他們的排放標(biāo)準(zhǔn)5mg/L差之甚遠(yuǎn),,我公司在如何對該公司工藝進(jìn)行調(diào)整以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的問題上進(jìn)行探討,,并要求他們提供實驗水樣,供我們模擬小試,,模擬小試情況如下:
二,、試驗過程:
原水氨氮:103.4mg/L,PH:7.0
1,、取厭氧池含泥廢水975毫升,,加入25克反硝化(厭氧)生物菌,輕輕攪拌均勻,,靜止(一天內(nèi)只需稍微攪動2-3次),,24小時后,測試厭氧段氨氮值為157.4mg/L,。(反硝化細(xì)菌在缺氧條件下,,還原硝酸鹽,釋放出分子態(tài)氮(N2)或一氧化二氮(N2O)的過程,,所以氨氮會升高)
2,、取厭氧后上清液廢水,補充好氧池污泥,,投加硝化(好氧)生物菌25克/升,,攪拌均勻后開始曝氣,24小時后停止曝氣,靜止沉淀,,取上清液測試氨氮值為5.89mg/L,。
建議:
(1)以上實驗只經(jīng)過厭氧、好氧各24小時后的結(jié)果,,如循環(huán)操作3-7天,,效果佳。
(2)小試時投加比例較高,只是為了快速驗證是否有效.實際使用時投放比例一般為萬分之0.5左右,。菌劑不是化學(xué)藥劑,繁殖速度比較快,小試加大投加比例是模擬菌種繁殖到高濃后的處理能力.
(3)在進(jìn)行生物菌繁殖時,,需按實際處理項目分別補充加入碳、氮,、磷營養(yǎng)元,,三種碳源之間的佳比例為100:5:1
在我公司初步小試取得成功并將實驗數(shù)據(jù)反饋給該公司以后,,該公司認(rèn)可且采納了我們提供的處理方案,,并達(dá)成協(xié)議簽訂了購買合同,在使用現(xiàn)場,,該公司厭氧池3個,,單個池子容積為500立方,好氧池4個,,單個池子容積為420立方,,按我公司產(chǎn)品使用標(biāo)準(zhǔn),工業(yè)廢水根據(jù)進(jìn)生化系統(tǒng)水質(zhì)指標(biāo),,次添加量為100-200克/立方(按生化池子容積計算),,由此計算出該公司單個厭氧池投放反硝化菌少在50-100KG,單個好氧池投放硝化菌少在42-84KG,,加入活性污泥后控制污泥沉降比約40%左右,,并補充相應(yīng)的碳源及磷源,以達(dá)到碳氮磷營養(yǎng)元佳比例100:5:1,,按使用方法現(xiàn)場使用,,